“我們一次性投入3000多萬元進行污染物回收升級改造,現(xiàn)在把跑、滴、漏污染物全收回來了,這對企業(yè)來說是換了一種活法?!比涨?,
河南鑫磊集團董事長李成杰對記者說。環(huán)保投入不僅沒有增加企業(yè)負擔,反而給企業(yè)創(chuàng)造了新的盈利點,這讓企業(yè)員工對未來充滿希望。他算了一筆賬,過去隨著煙氣直接排放的焦油全部實現(xiàn)回收,產(chǎn)生出40多個衍生產(chǎn)品,僅此一項每年可贏利2000萬元,轉(zhuǎn)型投入的錢僅一年半的時間就可收回成本。
河南鑫磊集團是一家具有年洗精煤250萬噸、
冶金焦130萬噸、鑄造機械配件3萬余噸、速凍食品3萬余噸的生產(chǎn)規(guī)模,
化工產(chǎn)品50余種的大型民營企業(yè)。公司自成立以來,不斷完善和提升煤焦化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈,以煤炭資源分質(zhì)分級利用、能源梯級利用、“三廢”無害化處理為基礎,通過大量高新技術的應用,全面優(yōu)化企業(yè)技術結構,逐步形成了以焦化為能源轉(zhuǎn)化中心、多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的較為完善的煤焦化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)體系。
李成杰表示,焦化行業(yè)已經(jīng)有100多年的歷史,從工藝上講,焦化這種形態(tài)不會有多么大的變化,焦爐點著就是40年的壽命。在40年它的壽命里面,怎么把這個老傳統(tǒng)企業(yè)‘活得光鮮’,讓它變得更加有價值?就必須產(chǎn)業(yè)升級,在節(jié)能改造上下功夫。
我國是一個缺氫的國家,焦化副產(chǎn)品焦爐煤氣,其氫氣含量約在56~60%左右,長期以來,很多焦化企業(yè)直接排放進入大氣或當作燃料燒掉,既污染了環(huán)境,又造成能源資源的浪費。鑫磊集團利用PSA制氫裝置,將焦爐煤氣中氫氣提取出來,用于蒽油加氫,提取氫氣后的潔凈煤氣用于發(fā)電,實現(xiàn)了焦爐煤氣的高效利用。
以焦爐煤氣0.6元/m3計算,每立方煤氣可提取0.5立方氫氣,提氫后煤氣因熱值升高,價格可升至0.75元/m3,氫氣價格1元/m3,我們每年用于提取氫氣的焦爐煤氣約2億立方,按以上價格計算,其價值約增加5500萬元/年。
“鑫磊集團現(xiàn)在利用煤氣,通過變壓吸附提取了氫氣,那么剩下的成分還有什么有價值的沒,繼續(xù)研究,實現(xiàn)我們效能的無縫對接。” 李成杰說。提取了氫氣之后,還可以把其中的甲烷拿出來做成LNG,進一步提高附加值。同時我們的煤氣中還有一半的煤氣回爐加熱去了,我們也在考慮怎么把這一半也轉(zhuǎn)換出來。
鑫磊集團正在建的干熄焦,就是要把剛出爐的焦炭的熱量給利用起來去發(fā)電,一方面是發(fā)電了產(chǎn)生效益;另一方面不用水熄焦了,減少了用水,同時也減少了污染。投巨資引進2臺美國索拉公司金牛60和1臺大力神130煤氣直燃發(fā)電機組,利用提氫后煤氣直燃發(fā)電,煙氣余熱供余熱鍋爐生產(chǎn)蒸汽,蒸汽部分再供汽輪機發(fā)電、部分供熱,總熱能利用效率可達到79%,年節(jié)能折標煤38140噸。年發(fā)電20000余萬kwh,電和蒸汽可滿足集團生產(chǎn)、生活需求。
公司投資2000余萬元建設了煤焦油加工節(jié)能改造項目,焦油蒸餾采用常減壓蒸餾代替常壓蒸餾工藝;工業(yè)萘生產(chǎn)采用單爐雙塔工藝代替雙爐雙塔工藝;瀝青等高溫物料與原料焦油換熱,提高進料溫度。每年可節(jié)約1100立方煤氣,折標煤6380噸,節(jié)省金額660萬元/年。
換種活法,就要往高端產(chǎn)品上發(fā)展
李成杰說,過去,由于發(fā)展理念
問題,企業(yè)在發(fā)展過程中輕視環(huán)保投入,通過這件事讓我們感覺到環(huán)保意識必須提高,促使企業(yè)想盡一切辦法,通過外來技術經(jīng)驗的引進,對焦爐進行了徹底改造,使我們生存的空間更大,未來發(fā)展的機遇更多。
如何進一步做到節(jié)能高效?能源循環(huán)無疑是李成杰的主要“抓手”。李成杰對記者說,有人問我,近期你們在環(huán)保上投入很多,現(xiàn)在
行情不好,給企業(yè)造成了很大困難吧?我說,我原來也是這樣想的,但是現(xiàn)在我不這么說了,因為通過環(huán)保的投入,企業(yè)的跑冒滴漏污染物收回來了,產(chǎn)生很大的經(jīng)常價值。
焦化生產(chǎn)工藝復雜、產(chǎn)污點多、污染嚴重,為此,集團投資1億余元建設了完善的環(huán)保設施。焦爐配套建設2套裝煤、推焦二合一地面除塵站,2014年又投資2000余萬元進行了全面改造,實現(xiàn)了裝煤、推焦基本不冒煙。每年可多回收荒煤氣850萬立方、多回收煤焦油2000噸、多回收粗苯200噸,煤氣按每立方0.6元、煤焦油按每噸2000元、粗苯按每噸5000元計算,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益1010萬元。生產(chǎn)廢水處理建設了蒸氨、生化等設施,采用A/O生化處理工藝、并建設了深度處理設施,處理后軟水回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng),實現(xiàn)了廢水零排放目標。
李成杰又算了一筆賬:隨著企業(yè)對污染物回收升級改造,原來企業(yè)在裝煤出焦的時候會有煤氣放散,現(xiàn)在通過環(huán)保技改都收回來了,煤氣原來不夠用,現(xiàn)在反而有富余了。一小時能夠多產(chǎn)生出來將近1000方煤氣,一小時1000方,一天24000方,一方6毛錢,一天就是1.4萬??此剖黔h(huán)保投入給了企業(yè)經(jīng)濟壓力,讓企業(yè)被動的去增加環(huán)保投入,其實就是讓我們又換了一種活法。這個老企業(yè)要換一種活法,就是在節(jié)能改造上下功夫。
“我們現(xiàn)在利用了煤氣,通過變壓吸附提取了氫氣,那么剩下的成分還有什么可利用的價值,實現(xiàn)效能的無縫對接?” 李成杰對記者表示,我們正在研究能不能用煤氣化爐產(chǎn)生的低品質(zhì)合成氣,把高品質(zhì)的焦爐煤氣轉(zhuǎn)換出來,同時們改變目前的生產(chǎn)方式,把以生產(chǎn)冶金焦炭為主的焦爐改為生產(chǎn)產(chǎn)氣量、產(chǎn)焦油量更大的氣煤焦,再用生產(chǎn)出來的氣煤焦經(jīng)過煤氣化爐達到進一步的循環(huán)。把里面所有的組分都切割下來,變成我們的產(chǎn)品,增加附加值,提高利用率。
李成杰表示,老企業(yè)要換一種活法,就是要往循環(huán)高效,吃干榨凈的方向去發(fā)展,并在清潔能源,精細化工及炭材料等方向進行研究,往這些方向高端產(chǎn)品上發(fā)展。